adeyan
級別: 略有小成
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描述:機構圖
圖片: 系統信息: 1.采用三菱FX3U PLC,編碼器分辨率為1024線,絲桿導程5MM 2.通過觸摸屏設定數據,控制絲桿的行走長度 3.編碼器接于減速機后,和減速比應該沒關系了吧?這時我應該如何計算脈沖,或者是和那個蝸桿有關系導致我計算的減速比不正確? 實際過程中無論怎么調都有10mm左右的誤差,求控制方案,謝謝~~! |
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王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
級別: 論壇先鋒
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這種情況我遇到過!是因為通過接近開關控制了絲桿的停止導致誤差的。雖然你在觸摸屏里設置了絲桿的行走的長度!但是你手動操作的時候,不是通過伺服控制的! |
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mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園?
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如果精度不高,可以使用變頻器的多段速度控制。 高速度移動,接近定位點時,慢速度行走 |
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rocket1982
級別: 探索解密
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你要求精度為多高呢。太高了的話。這種方式實現不了。如果不是很高要求那么可以實現。編碼器裝在絲扛上,編碼器線接在PLC高速計數點上,具體實現要在程序上。有疑問可以找我。 |
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