美女露出让男生揉视频_狍和女人一级毛片免费的_欧美人欧美人妖videos12_护士潮湿的小内裤bd播放

xqx666
深圳中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 664 點
下載積分: 1988 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2009-04-29
最后登錄: 2024-12-23
查看xqx666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-04-17 16:27
我用A4的松下伺服,編碼器是2500P/R四分頻的,電子比設為5000,減速比是10:1的,在定位模塊里設定脈沖輸出是50KHZ,但是電機帶動同步皮帶每走100次左右會出現累積誤差,請問各位高手,是不是我的電子比設錯了還是其他原因,在這里我保證不是機械的問題,因為另外一臺老設備用的是一模一樣的硬件都沒問題。
電工廢話太多,直接上程序才是硬道理。誠交深圳及全國工控低手。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1219 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 3938 分
在線時間: 739(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-12-05
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-18 10:13
看看你驅動器的參數設置的怎么樣?特別是增益這一塊,還有PR60這個參數(定位完成范圍)
如果你不清楚電子齒輪的用法就把電子齒輪設置為1,這樣在程序里面完成工藝所需的轉換,