gaochengjun
級別: 探索解密
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我做了一設備,出現一問題,我采用的是臺達伺服電機控制一移栽機來吸板料工件,動作順序是:移栽機在等待位等待,工人把板料用叉車叉到位(80張),啟動設備,移栽機橫移到位----下降吸板---上升---平移到放料位----下降放料----在上升到位--再平移到吸料位下降,這樣反復工作直到把工件洗完。現在有個問題,在吸料位吸板,隨著板料的減少。提升伺服的速度快,到位后有慣性,要往上沖,這樣在放料位就不準確。這個問題如何解決呢,最好控制每次吸板所走的脈沖量,我現在采用的是吸板后提升到原點,再平移。速度快了,到位后有慣性,沖過了原點,這樣在放料位就不準確,請各位大師們幫小輩出出主意。謝謝 |
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hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
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類似的我做過,但不是這么做的。 |
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wwcwwc
級別: VIP會員
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你的伺服電機帶不帶抱閘裝置。如果沒有就應該做一個提前減速的程序來確保定位,或者增加配重裝置。 |
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chenli0660
級別: 探索解密
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你就分二段距離來做呢,選走過80%高速定長,然后走20%低速來做定位,還有一種方式就是用高速中斷來做 |
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liuqiang1986
相互交流,相互學習,共同探討。
級別: 家園常客
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用帶減速的程序來控制。 |
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yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
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你這樣的工藝為什么不用機械手來做呢 |
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理論初學者
有需要才有進步,俺不管啥都會滿足你!
級別: 家園常客
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我不大懂!但為什么不用定位汽缸來做這工作呢,搬運料板用的到伺服嗎? |
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